減(jiǎn)壓閥的故障及排除(chú)方法
減壓閥的故障及排除方法
在(zài)需要高壓液,同時又需要(yào)次高壓液的液壓係統中(zhōng),常采用減壓閥來提供次(cì)高壓液。D-JF1 減壓閥具有動作可靠、調壓方便(biàn)靈(líng)活、工作(zuò)穩(wěn)定等突出優點。
1 工作原理
D-JF1 減壓閥如圖(tú) 1 所示,由閥體、閥芯、閥座、活塞、安全閥、調節螺釘、蓄(xù)能器、導向套、承壓環、過濾器等組成。閥座(zuò)和活(huó)塞則(zé)上下滑動。D-JF1 減壓閥的工作原理:利用閥芯和(hé)閥座的間隙(xì)節流,使輸出(chū)壓力低(dī)於(yú)輸入壓力;同時輸出壓(yā)力反饋,作用在活塞上,與氣體彈簧力(lì)形(xíng)成動態平衡,自動調節閥芯和閥座間的間隙,使輸出壓力(lì)保持恒定。在工作過程中,出液壓力變化時,將(jiāng)瞬間改變活塞的受力狀態,活塞被迫升降。閥芯所(suǒ)受合力總是向上,使得閥芯隨活塞同時升降,直到達到一個新的平衡位置,從而保持調(diào)壓值的恒定(dìng)。
蓄能器內預充一定壓力的氮氣,作氣體彈簧用。利用調節螺釘改(gǎi)變蓄能(néng)器壓力以實現對 D-JF1 減壓閥的壓力調節。緩慢(màn)開啟進液側(cè)螺釘,高壓液體進入蓄能器下部,氮氣被壓縮(suō),壓力增高,活塞(sāi)下移,閥縫(féng)增大,節流作用減弱,出口壓力增(zēng)大;反之,開啟出液側螺釘,則液體減少,壓力下降,活塞上移(yí),出口壓力減小。
2 存在的問題及改進措施
(1)蓄能器漏(lòu)氣
蓄能器放進(jìn)水中,若水(shuǐ)中有氣泡冒出即查出蓄能器漏氣,這多數(shù)是(shì)充(chōng)氣閥密(mì)封不良所致。D-JF1 減壓閥蓄能器上充氣閥采用一個 M8 內六角螺釘,在其螺(luó)紋(wén)部沿長削出一平麵,配一組合密(mì)封墊圈來密封,這種結構雖簡單卻易(yì)漏氣,充氣密封和檢查氣體壓力均需專用工具。
(2)調節螺釘(dìng)漏液
D-JF1 減壓閥(fá)是個錐閥。由於結構和(hé)製造的原因很難使其關死而不漏液(yè)。經修(xiū)改後用一鋼球密封,效果(guǒ)很好。
(3)活塞蹩卡在最高位
在與活塞外圓相配合的導向套內孔上部,有 2 個小孔(kǒng),鑽孔後內側有毛刺,致使活塞導向套在該(gāi)處蹩卡,使輸出流量和壓力均偏低而不能滿足要求。較好的辦法是將該處增加一退刀(dāo)槽,去盡導向(xiàng)套孔內上部 2 個(gè)小孔內側的毛刺。
(4)導向套外徑(jìng) O 形密封圈易切壞(huài)
原設計閥體與導向套的密封是 O 形密封圈(quān)設在閥體內孔中,為便於加工,現設在導向套上,但閥體孔口沒有 20° 的倒角,致使裝配時 O 形密封圈易被切壞。
3 常見故障(zhàng)及排除(chú)方法
(1)不減壓 ①壓力太高,檢查並充氣到 2.5~4.5MPa;②左側調節螺釘漏液,修光連接孔底(dǐ)部內錐孔;③閥縫開度太大,活塞蹩卡在(zài)最低位,活塞(sāi)和導向套配(pèi)合不同心,磨光配合台階孔。
(2)出口壓力太低,調不上(shàng) ①蓄能器漏氣。檢查並充氣到規定值;②右側調節螺釘(dìng)漏液。修光連接孔底部內(nèi)錐孔;③閥縫開度太小,活塞蹩在最高位。拆出導向套,磨光配合台階孔。
(3)出口壓力波動,不穩定 ①蓄(xù)能器漏氣,檢查並充氣到規定值;②左右(yòu)側調節螺釘密封不良,修(xiū)光(guāng)連接孔底部內錐孔。
4 注意事項
日常應用時注意以(yǐ)下兩(liǎng)點:
(1)經常清洗過濾器;
(2)定期檢查蓄能器氣體壓力,並充氣(qì)到規定值。
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