不鏽鋼蝶閥鏽蝕原因分析及解決(jué)辦法
蝶閥的(de)名稱來源於翼狀結構的蝶板(bǎn),蝶板安裝於管道的直徑方向(xiàng)。在蝶閥閥體圓柱(zhù)形(xíng)通(tōng)道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉隻需 90° 即可開閉閥門。
蝶閥結構簡單(dān)、體積小、重量輕。它(tā)隻有少數幾個零件組成。而且隻需旋轉 90° 即可快速啟閉,操作簡單(dān)。該閥具有良好的流體控製(zhì)特性。
蝶閥處於完全開啟位(wèi)置時,蝶板厚度是介(jiè)質流經閥體時(shí)唯一的阻力。因此(cǐ)通過該閥所產生的壓力降很小。在閥門關閉(bì)運動(dòng)中,蝶板朝著關閉位置轉動,介質流動(dòng)速度逐漸減小。該閥具有較好的(de)流量(liàng)控製特性。
材質為 CF8M 的不鏽鋼蝶閥在使(shǐ)用過程中出現鏽蝕現象。奧氏體不(bú)鏽鋼經正常熱處理後,室溫下組織應為奧氏體,耐(nài)蝕性能很好。為了分(fèn)析蝶閥的(de)鏽蝕原因,在(zài)其上取樣進行分析。
1 試驗方法
取(qǔ)樣進行化學成分分析(判斷是否符合標準要求)、金相組織檢查、熱處理工藝試驗及 SEM 分析。
2 試驗結果及分(fèn)析
2.1 化學成分
化學成分分析結果及標(biāo)準成分見《表 1》。
《表 1》 化學成分分(fèn)析結果(guǒ) / %成分CSiMnPSCrNiMo
CF8M0.081.51.50.040.0418~219~122~3
蝶閥0.100.600.610.0240.00918.059.711.45
2.2 金(jīn)相分析
從出現鏽蝕現象的蝶閥(fá)上切取了金相試(shì)樣,經(jīng)磨製拋光後,用三氯化鐵水溶液腐蝕,在 Neophot-32 金相(xiàng)顯徽鏡上觀察分析,其金(jīn)相組織由奧氏體與另一種析出物組成(chéng)。從理論上講奧氏體不鏽(xiù)鋼經(jīng)正常熱處(chù)理後,應得到均一奧氏體組織。組織中出現的另一析出(chū)物究竟是何組織,有兩種判(pàn)斷:一是 σ 相,另一種是碳化物(wù)。σ 相與碳(tàn)化物形成(chéng)的條件不同,但都具有一個共同的特點,那就是造(zào)成奧(ào)氏體不鏽鋼對晶間腐蝕的敏感性。
首(shǒu)先采用了雜色(sè)法進行 σ 相的鑒別。采用堿性赤血鹽水(shuǐ)溶液(赤血鹽(yán) 10g + 氫氧化鉀 10g + 水 100ml),試樣在該試劑中煮沸2~4 min 後,鐵素體呈黃色(sè),碳化物被腐蝕,奧氏體呈光亮(liàng)色,σ 相由褐色變為黑色。用上述方法將從蝶閥上切取的試樣在堿性赤血(xuè)鹽水溶液中煮(zhǔ)沸(fèi) 4 min 後,在顯徽鏡下觀(guān)察,析出物保持了原形貌(mào),未發現明顯變化。因此決定(dìng)采用熱處理的方(fāng)法進一步試臉分析。
2.3 熱處理試驗分析
σ 相是一(yī)種鐵鉻(gè)原子比例大致相(xiàng)等的金屬間化合物。化學成分、鐵素體、冷變形、溫變都不同程度地對 σ 相形成產生影響。采(cǎi)用染色法試驗,在顯微(wēi)鏡下觀察析出相變(biàn)化不明顯,故采用了熱處理的方法來鑒別 σ 相。有關資料介紹,σ 相通常是在 500~800℃ 長期時效中形(xíng)成的。這是因為較高的溫度下時效有利於鉻的擴散。再高溫度加熱 σ 相將(jiāng)開始溶解,溶解完畢至少要在 920℃ 以上。在高於(yú) σ 相的穩定溫度加熱可使之消除。形成 σ 相所需時間雖然很長,但(dàn)消除 σ 相一般隻要(yào)短時(shí)間加熱即可(kě)。根(gēn)據這一理論,製定了熱處理工藝,觀察組織(zhī)中的析出相是(shì)否可以消(xiāo)除。將從蝶閥上切取的試樣(yàng)加熱到 940℃,保溫 30 min,然後在 Neophot-32 金相顯微鏡上觀察分析。經(jīng)熱處理後的(de)試樣中的析出相沒有消除,並保持原形貌,由此證明(míng)了該組織中的析(xī)出(chū)相有(yǒu)可能不是 σ 相。
2.4 SEM 分析
有時鋼中出現的 σ 相,采用(yòng)任何(hé)染色的方法均無法辨別其(qí)頗色,可采用 SEM 的分析方法來鑒別。因為已知 σ 相為鐵與鉻的化合物,含鉻(gè)量為 42%~48%,通過 EDS 定性和定量分析測出未知相的組成元素及其含量,從而確定未知(zhī)相。
對(duì)基體和析出相進行的微區定量分析結果見(jiàn)《表 2》。
《表 2》 EDS 定量分析結果 / %成分FeCrNiMoSiMn
基體70.46316.36510.2111.2390.4661.257
析(xī)出相56.90833.6293.6814.8350.0400.907
EDS 分析結果表明,析出物的含鉻量為(wéi) 33.6%,明顯高於基體中的 Cr 含量 16.3%,而 σ 相的含鉻量(liàng)是 42%~48%,因而否認析出相為 σ 相。綜合(hé)染色(sè)試臉、熱處理試驗的結果,認為不(bú)鏽(xiù)鋼蝶閥組織中的析出相不是 σ 相。經 SEM 觀察析出相為一種共晶組織,是以鉻為主的碳化物。
不鏽鋼蝶(dié)閥的材料為鎳鉻(gè)奧氏體不鏽鋼,這種材料一般都在(zài)固溶狀態下使用。在室溫狀態下,其組織為奧氏體,奧氏體不鏽鋼在廣泛的(de)腐蝕介質中特別(bié)是(shì)大氣中具(jù)有良好的抗腐蝕能力。對不鏽鋼(gāng)蝶閥鏽蝕的原因分析如下:
① 綜合(hé)上述各項試驗的結果,可判(pàn)定蝶閥(fá)材料組織(zhī)中析(xī)出(chū)相不是 σ 相,故蝶(dié)閥的鏽蝕現象不是由 σ 相引起的。
② 通過 SEM 觀察,確認蝶閥的組織中析出相是以鉻為主的(de)碳化物,這種共晶組織沿晶界分布(bù)。EDS 分析(xī)結果表明這種分布在晶界上的(de)碳化物鉻含量明顯高於(yú)基體。這種碳化物是 M23C6 型。隨碳化物的析出,又得不到鉻的擴散(sàn)補充時,以碳化鉻的形式沿奧氏體晶界析出,在碳化物周圍形成(chéng)貧鉻區,從而奧氏體不(bú)鏽(xiù)鋼晶界易被腐蝕。所以沿晶界析出的碳化物是造成蝶閥鏽蝕的主要原因。
③ 經固溶處理後的奧氏體不鏽鋼,由於(yú)在(zài)高溫加熱時(shí)大部分碳化物被溶解,奧氏體中飽和了(le)大量的碳與鉻,並因隨後(hòu)的快速冷卻而(ér)固定下來,使材料有很商的耐腐蝕性。因此應嚴格控(kòng)製(zhì)熱處理工藝,固溶處理時將工件加熱至高退,使碳化物充分溶解(jiě),然後迅(xùn)速(sù)冷卻,得到均(jun1)一奧氏休組織。固溶處理(lǐ)後,如果(guǒ)采用緩慢冷卻,在冷卻過程中碳化(huà)鉻將沿晶界析出,從而(ér)導(dǎo)致材料耐腐蝕性(xìng)能降低。
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